Increasing the Efficiency of the Bottled Water Packaging Process Movement by Using the Kaizen Concept: Case Study Drinking Water Factory

Authors

  • Thepsatri Rajabhat University Industrial Management Faculty of Industrial Technology
  • Industrial management technology Faculty of Science and Technology Thonburi Rajabhat University
  • Thonburi Rajabhat University Industrial Management Technology Faculty of Science and Technology

Keywords:

Optimization, Kaizen Concepts, Blocks, Conveyor Rollers

Abstract

Drinking clean, sterile and safe water will result in good health. At this time, there is a tendency for
the demand of clean bottled water according to the increasing population. There are many bottled drinking
water entrepreneurs which are aware of the importance of production that can respond to the customers
need. Drinking Water Factory has the idea to increase the efficiency of the production process which has 6
steps as follows: filling water into empty bottles, closing the lid of the bottle and put into the cart,
transporting cart to the packaging room, arranging bottled water to the table, packaging wrapping, and air
blowing procedures. From the above processes, there was a problem in the transporting to the packaging
room process as it takes too much time. There are also redundant steps in transporting to the packaging
wrapping room and arranging the bottled water to the table. The staff has put the water bottle with no
systematic arrangement. Resulting in the process of arranging bottled water up the table taking too much
time to sort the researcher therefore has an idea to increase the efficiency of the bottled water
transportation process by using theKaizen concept: KAIZEN 7 QC Tool's and the PDCA quality management
cycle. By using of blocks and conveyor rollers to arrange the bottles orderly and easily, the transporting
process can significantly reduce work and process time.
The research result shows that the improvement of packaging transporting process by blocks and
conveyor rollers tools can improve the delay problem, reduce work, and reduce the time spent. The
original process time before the improvement was 371.91 seconds and the time spent after the
improvement reduced to 68.94 seconds or 81% less.

References

1. พนิดา หวานเพ็ชร. 2555. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การท้างานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษา แผนกบัญชี
ค่าใช้จ่าย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
2. กัมปนาท สมหวัง, แววมยุรา ค้าสุข และทัศนีญา
ผิวขม. 2561. การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
กรณีศึกษา: บริษัทซินโฟเนียร์เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จ้ากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
3. ซารีน่า ไวยสุภี. 2554. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN) ของพนักงาน
กรณีศึกษา: บริษัทโซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ้ากัด.
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
4. กตัญญู หิรัญญสมบรูณ์. 2548. การบริหาร
อุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์
แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ้ากัด.
ตำรำงที่ 4 สรุปผลล้าดับขั้นตอน เวลามาตรฐานในการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์น้้าดื่มบรรจุขวด
ล ำดับขั นตอนงำนหลัก
เวลำมำตรฐำน (วินำที) เปอร์เซ็นต์
เวลำปรับปรุง ค่ำประมำณกำร
ก่อนปรับปรุง
ค่ำประมำณกำร
หลังกำรปรับปรุง
1. บรรจุน้้าลงขวดเปล่า 13.80 13.80 0%
2. ปิดฝาขวดน้้าดื่มที่ท้าการบรรจุเสร็จแล้ว 8.05 8.05 0%
3. เคลื่อนย้ายน้้าดื่มบรรจุขวดไปยังห้องห่อบรรจุภัณฑ์ 11.50 6.21 46 %
4. จัดเรียงน้้าดื่มบรรจุขวดขึ้นโต๊ะ 300.84 6.44 98 %
5. ท้าการห่อบรรจุภัณฑ์ 12.60 12.60 0%
6. เป่าลม 21.84 21.84 0%
รวม 371.91 68.94 81 %
8 วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
5. ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ และศุภรัชชัย วรรัตน์. 2555.
การลดของของเสียในกระบวนการผลิตการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
พลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์.
6. ธนกฤษ ซุ่นแซ่ง. 2556. การลดของเสียใน
กระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาของเสียประเภทจุดด้า.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์.
7. บรรพจน์ ต๊ะอ้าย และวิชัย ฉัตรทินวัฒน์. 2560.
การพัฒนาระบบส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตและคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องในบริษัทผลิตจักรเย็บผ้าด้วยเทคนิคไคเซ็น.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขา
วิ ศ ว ก ร ร ม อุต ส า ห กา ร ค ณ ะ วิ ศ ว ก รรมศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
8. ภานุวัฒน์ มั่นสลุง, ศรายุทธ ยิ่งยง และกิตติทัต
กลิ่นส่ง. 2560. การศึกษาวิเคราะห์การบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกันเครื่องจักร กรณีศึกษา บริษัทเบทาโกร จ้ากัด
(มหาชน) ลพบุรี 4. ปริญญานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
9. สุภรัตน์ พลูสวัสดิ์. 2559. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การท้างานของแผนกเอกสารขาออก กรณีศึกษาสายเรือ
แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่แหลมฉบัง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
10. โสภณ เกิดสมบัติ, ณัฐกิตติ์ ทั่งทอง และณัฐพงษ์
เชยชม. 2560. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนว
ทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้้าดื่ม โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN.
ปริญญานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
11. วิเชียร วิทยอุดม. 2554. การจัดการสมัยใหม่.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัช การพิมพ์ จ้ากัด.
12. อดิศร แสงฉาย. 2555. การปรับปรุงคุณภาพของ
กระบวนการผลิตเครื่องถ่วงน้้าหนัก กรณีศึกษาบริษัทสตีล
เลอร์ สตัลเวอร์ดส์ จ้ากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
13. อรรถพร อ่้าขวัญยืน. 2558. การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตน้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกโดยใช้ทฤษฎี
การผลิตแบบลีน. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
14. โตชิ คูเมะ. 2540. Management By Quality
(MBQ): ไทย-ญี่ปุ่น. แปลโดย กิติศักดิ์พลอยพานิชเจริญ
และปรีชา ลีลานุกรม. กรุงเทพฯ: บริษัท ส.เอเซียเพรส จำกัด.

Downloads

Published

2020-01-05

Issue

Section

ResearchArticles