การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการฉีดหลอดพลาสติกโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ FMEA

ผู้แต่ง

  • ประสิทธิ์ ไกรลมสม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ, แผนภาพสาเหตุและผล, การตรวจสอบคุณภาพ

บทคัดย่อ

กระบวนการฉีดพลาสติก มีขั้นตอนการผลิตโดยเริ่มจาก การรับเม็ดพลาสติก กระบวนเตรียมวัตถุดิบ การอบเม็ดพลาสติก และกระบวนการฉีดเม็ดพลาสติก โดยทางบริษัทได้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพหลอดพลาสติก ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งหลอดพลาสติกของบริษัทที่ผลิตออกจัดจำหน่ายมีหลายขนาด  จากการศึกษาสภาพปัญหาทั่วไป พบว่าการฉีดหลอดพลาสติก มีปัญหา ครีบ (Flash) ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปไม่สมบูรณ์ (Short Shot) จุดดำ (Black Specks) และสีไม่ได้มาตรฐาน เนื่องด้วยปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทำให้ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาศัยหลักการ การแก้ปัญหาคุณภาพ โดยใช้แผนภาพสาเหตุและผล โดยการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการฉีดหลอดพลาสติกพบว่า การวิเคราะห์ตามกระบวนการฉีดหลอดพลาสติกมีสาเหตุมาจาก วัตถุดิบ คน วิธีการ และเครื่องจักร โดยพบว่าสาเหตุของปัญหามี 10 สาเหตุ คือ แรงดันของปั๊มลม เครื่องจักรขัดข้อง อายุของเครื่องจักร ใช้แรงดันในการฉีดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป อบเม็ดพลาสติกนานเกินระยะเวลาที่กำหนด ขาดความชำนาญกับงานและเครื่องจักร ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าทีรับผิดชอบ เม็ดพลาสติกมีความชื้นสะสม เม็ดพลาสติกมีการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม และเม็ดพลาสติกสีไม่ตรงตามมาตรฐาน

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเสียในกระบวนการฉีดหลอดพลาสติกโดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) โดยพิจารณาเลือกข้อบกพร่อง ค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนน มาทำการแก้ไข พบว่ามีสาเหตุของข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข จำนวน 3 เรื่อง จากจำนวนสาเหตุข้อบกพร่อง 10 เรื่อง คือ หลอดพลาสติกสีไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ระยะในการฉีดพลาสติกไม่เสถียรในการฉีด และแรงดันของลมไม่สม่ำเสมอ ซึ่งได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา คือ การใช้อัตราส่วนอุณหภูมิ 140-185 องศา แรงดัน 33-36 บาร์ โดยใช้การควบคุมการใช้แรงดันในการฉีดหลอดพลาสติก และการควบคุมการจ่ายของแรงดันลม 33-36 บาร์

เอกสารอ้างอิง

1. กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. 2551. การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ FMEA กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
2. กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. 2556. การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ FMEA. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
3. กุสุมา จิรวงศ์สวัดดิ์ จงประสิทธิ์พร และวิชัย รุ่งเรืองอนันต์. 2550. การประยุกต์ใช้ FMEA และ AHP เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตฟริต กรณีศึกษา: ในงานผลิตสารเคลือบเซรามิกส์. การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม 24-26 ตุลาคม 2550.
4. ธนกร มาณะวิท และประเสริฐ อัครประถมพงศ์. 2553. การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและ ผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effects Analysis : FMEA) มาใช้ในโรงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. ธเนตร์ รัตนเรืองยศ และปารเมศ ชุติมา. 2557. การลดของเสียสำหรับกระบวนการฉีดท่อพลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6. ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง และศุภรัชชัย วรรัตน์. 2558. เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tool) ในการค้นหาสาเหตุและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการการผลิตและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
7. นพดล ฟุ้งสุนทร. 2554. การลดของเสียในกระบวนการฉีดหน้าปัดแผงควบคุมในชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์. วิทยานิพนธ์ปริญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
8. ปุลวัชร แก่นแก้ว. 2553. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ กรณีศึกษากระบวนการผลิตรางสไลด์เบาะนั่งรถยนต์ (Slide Adjuster)ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
9. รัฐพงษ์ ละเลิศ. 2557. รูปแบบการลดของเสียในกระบวนการหล่อขึ้นรูปล้ออัลลอย โดยใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ : กรณีศึกษา บริษัท ยาชิโยดาอัลลอยวีล จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10. วีระเทพ ไตรรงค์รัตน์. 2557. การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ กรณีศึกษา บริษัท โกลด์เพรสอินดัสตรี จำกัด. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
11. ศุภสิทธิ์ สมสาย. 2553. การแก้ปัญหาการเกิดครีบในชิ้นงานฝาหลังโทรทัศน์รุ่น 21FX. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
12. วิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ และละณัฐนารี สุขเสกสรร. 2550. ศึกษาแนวทางในการลดของเสียในกระบวนการปั๊มขึ้นรูป. วิทยานิพนธ์ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
13. วันเฉลิม วรรณสถิตย์. เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (Qc 7 tools). สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2560 จากเว็บไซต์ : http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php
14. สมชาย ห่านตระกุลและ ยุทธชัย บันเทิงจิตร. 2550. การลดของเสียจากเครื่องฉีด PVC กรณีศึกษา บริษัท Jas Foot Wear จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2019-07-07

ฉบับ

ประเภทบทความ

ResearchArticles