A Line Balancing of the Aluminium Frame Assembly Processes Case Study: A Sample Company

Main Article Content

Warin Keaitnukul

Abstract

The objective of this research is to balance the assembly line of aluminium structure for the case study company (A Sample Company) in order to be able to produce on time as customers’ demand. In this study, the findings revealed that the reasons of the delay causing from the holders of CNC workstation (station 3) were not in good condition, these holders took time for setting as well as the assembly workstation took time to sort out the spare parts before assembling. For these reasons, the improvement of this process had been performed by designing new holders of aluminium wire in order to decrease the time in CNC process. Moreover, the trolley had been designed in order to sort out aluminium wire in the assembly process, then transferring into assembly workstation as well as balance of production line was designed in order to reduce bottleneck problem of CNC station and assembly workstation. In addition, ECRS principle was designed in order to decrease unnecessary working process. The results of improvement show that number of work station was reduced from 6 to 4 stations, line efficiency increased from 46.45% to 84.38%, the variance of duty was decreased from 235.23 minutes to 41.72 minutes, the equivalence of distribution of duty was reduced from 70.17 to 16.08.

Article Details

How to Cite
Keaitnukul, W. (2018). A Line Balancing of the Aluminium Frame Assembly Processes Case Study: A Sample Company. Thai Industrial Engineering Network Journal, 4(1), 49–58. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/176750
Section
Research and Review Article

References

[1] รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. การศึกษางานอุตสาหกรรม (Work Study). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ท็อป; 2550.

[2] วันชัย ริจิรวนิช. การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.

[3] ดวงรัตน์ ชีวปัญญาโรจน์ และ ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์. ความสูญเสีย 7 ประการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ; 2544.

[4] ดุษณี สีมาขจร และ คณะ. การลดรอบเวลาการผลิตชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูปคอนกรีต. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2551; 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551; โรงแรม B.P. Samila Beach Hotel & Resort. สงขลา; 2551. หน้า 205-210.

[5] วรินทร์ เกียรตินุกูล และ พรเทพ แก้วเชื้อ. การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร กรณีศึกษาเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษ มิตซูบิชิ ซัมมิต 100. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ.2553; 13-15 ตุลาคม พ.ศ. 2553; โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์. อุบลราชธานี; 2553.

[6] พรเทพ แก้วเชื้อ และ วรินทร์ เกียรตินุกูล. การเพิ่มประสิทธิภาพจังชั่นบล็อก กรณีศึกษา:บริษัท เอบีซี จากัด. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. ประจาปี พ.ศ. 2558. หน้า 276-285.

[7] นันทชัย กานตานันทะ และ นพลักษณ์ ชัยอมรทรัพย์. การเพิ่มผลิตภาพสายการประกอบตู้ควบคุม เอเอ็ม อาร์. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558; 1-6.

[8] ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ คณะ. การปรับปรุงกระบวนการประกอบชุดจับยึดที่นั่งของรถยนต์โดยใช้หลกัการสมดลุสายการผลิต. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2กรกฏาคม-ธันวาคม 2560; 37-46.