Productivity Improvement by Maintenance Techniques

Main Article Content

Theerawat Somsirikanjanakoon
Amnartcharoen Inthadok

Abstract

Currently, manufacturing industry has to contend with marketing mechanism to meet customer 's requirements and compete with the competitors. Manufacturing industry must consider cost reduction by productivity improvement to reduce product unit cost and maintain standard for delivering products to customer on time. This can create confidence to customers beyond the required quality. Especially, the 24 hours continuous production systems which reflects most productive machines utilization and most machine worthily. The objective of this research is to study real causes of Extruder breakdown and improve Mean Time Between Failure (MTBF) not lower than 198 hours and Mean Time to Repair (MTTR) not over than 2 hours. This research found 3 main causes that need urgent correction, which were Pump TCU leak, Heat Exchanger leak, and Heat Exchanger obstruct. The correction would follow the policy of continuous production to minimize breakdown time. This study used bypass system both Pump TCU and Heat Exchanger. The improvement was also performed by modifying shaft of the Pump TCU and improving water quality and determining flushing time for Heat Exchanger. Results of the improvement indicate the reduction of MTTR from 5.11 hours to 1.17 hours, the increasing of MTBF from 127.48 hours to 245.99 hours, and the increasing of Equipment availability (Ae) from 95.86% to 99.14%. The improvement had payback period of 3 months and had equipment cost of 55,000 baht and overall cost of 2,502,886 baht.

Article Details

How to Cite
Somsirikanjanakoon, T., & Inthadok, A. (2015). Productivity Improvement by Maintenance Techniques. Thai Industrial Engineering Network Journal, 1(1), 23–30. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/179128
Section
Research and Review Article

References

[1] สมภพ ตลับแก้ว. 2550. ความน่าเชื่อถือของระบบและการบำรุงรักษาวิธีมาตรฐาน, ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 46-49.
[2] ธานี อ่วมอ้อ. 2547, การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม TPM (Total productive maintenance) พิมพ์ครั้งที่2 ,กรุงเทพฯ : พีค บูลส์ ,หน้า 199-221
[3] วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดารงรัตน์, และดลดิษฐ์ เมืองแมน, 2553 การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability (Reliability Based Maintenance Management ), ซีเอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ , หน้า 137-141
[4] กสิพงษ์ อนันตกูล ,วิทยา โพธิวัฒน์ , 2543 การวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, โครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า 87-98
[5] Robert C. Hansen, 2001. Overall Equipment Effectiveness. Industrial Press Inc, : 137-171.